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突破250万吨!石板选煤发电厂刷新入洗原煤纪录
发表日期:2026/1/5 10:33:14 川煤集团
    

2025年以来,华荣公司石板选煤发电厂深度贯彻集团“12345”战略及公司精煤战略部署,锚定洗煤主责主业,紧盯全年目标任务攻坚克难,将“改”字贯穿生产经营治理全链条,精准破解管理痛点、攻坚生产难点、打通效能堵点,全力推动洗煤产业提质增收增效。截至去年12月31日,全厂入洗原煤量突破250万吨大关,实际入洗256.83万吨,生产精煤100.08万吨,精煤产量首次突破百万吨大关,连续三年同步刷新入洗原煤与精煤产量历史纪录,在企业“保命求存、奋力突围”的关键阶段,切实扛起了石板担当、彰显了石板力量!

以“改”扩能 精准技改赋能煤炭洗选新效率

面对洗煤产能提升的迫切需求与老旧设备效能衰减的突出矛盾,石板选煤发电厂摒弃“大拆大建”的粗放模式,以“精准外科手术”式技改实现效率效能倍增。

其一,联合设备厂家优化设计,加长1300/920重介质旋流器主体参数,同步调整一、二段连接管口径与长度,使分选设备处理能力提升15%,原煤小时处理量稳定至430吨,峰值可达450吨;其二,自主改造的预处理装置,将传统天圆地方漏斗升级为预旋流处理器,从根源上解决原煤入洗时旋流器入口堵塞、介质流紊乱的行业难题;其三,配套推进弧形筛改固定直线筛、新增高效磁选机等“强链补链”改造,形成系统协同增效合力。这套“核心换芯+系统优化”的组合拳成效显著:洗煤介耗一举降至1千克/吨原煤以下的行业先进水平,仅筛板更换一项,年节约成本即超50万元,实现了“扩能提效”与“降本降耗”的双向共赢。

以“改”瘦身 机制变革激发干部人才新活力

针对管理层级冗余、运营效率偏低的管理痛点,该厂以壮士断腕的决心推进自我革命,全面实施扁平化、大部制改革。

创新提出“1234”改革行动思路,构建“5+3”扁平化大部制管控新模式:撤销基层车间管理层级,将机关职能部门整合为5个,原机关生产技术部门与基层车间融合组建3个事业部,全厂组织机构从19个精简至8个,中层管理人员从49个精简至25个。整合优化岗位职责,重塑洗煤、发电核心业务流程,建立适配扁平化管控模式的职级管理体系与薪酬分配机制,构建“月度绩效考核+年度综合考评”的立体化考核评价体系,充分发挥绩效考核“指挥棒”作用,实现对干部人才的精准激励与有效约束,全面激发企业内生动力。

以“改”促安 理念革新筑牢安全防护新防线

该厂聚焦安全管理认知升级,深入开展《第一管理》专题读书学习活动,围绕书中安全管理新思维、新论断、新方法,创新推行“看、讲、评、考、宣”五步曲安全学习法,大力开展“以案说安全”主题教育活动,打破干部职工固有安全思维定式,以先进理念和科学的安全知识重塑安全认知,以科学方法优化管理路径,推动全员安全意识从“被动遵守”向“主动践行”深度转变。持续完善安全生产“双预控”机制,进一步强化风险动态研判管控及隐患排查治理。按管理人员岗位职责科学下达隐患排查、“三违”查处指标,建立全流程闭环管控模式,狠抓管理人员安全履职动态检查,从严执纪问责,切实转变安全管理工作作风。通过“以查促改、以督提效”,将安全风险隐患消灭在萌芽状态,筑牢全链条安全屏障。

以“改”降本 精益管控夯实提质增效新根基

该厂精准锚定物资管理痛点难点,创新推行物资清单式管理机制,从物资采购、入库验收、库存管控、领用流转到废旧处置,构建全流程闭环管控体系,以台账为抓手拧紧管理链条,全面提升物资管理质效,筑牢极限降本控费根基。修订完善《石板选煤发电厂修旧利废管理办法》,成立厂领导牵头的修旧利废专项小组,加大日常管理监督、考核执行力度;对可修复设备、零部件进行分类统计,规范修复申报、验收流程,提升修旧利废利用价值。同时,向各检修小组下达年度修复目标任务,逐级压实岗位责任,严格逗硬奖惩,倒逼全员主动作为。

2025年以来,该厂严格遵循“大材大用、小材小用、弯材巧用、坏材改用、材尽其用”原则,深度挖潜生产现场废旧物资,通过部件重组、以大改小、以长变短、以旧换旧等方式,扩大208破碎机、激振器、离心机、电动闸门等设备部件修复范围,废旧物资库存利用率提升10%,累计节约材料成本150余万元,以精益管控为企业高质量发展注入强劲动力。

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