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抚顺特钢轧钢厂一季度生产实现良好开局
发表日期:2026/5/6 9:54:00 抚顺特钢
    

进入2026年,抚顺特钢轧钢厂全体员工围绕提产提效、产品交付和产品质量三方面狠下功夫,通过科学排产、精细管理、攻坚克难,多举措赋能稳步推进各产线提质增效工作,一季度,轧钢厂生产保持了良好运行态势。

初轧条线月产量创下两年来最好水平

一季度,轧钢厂初轧条线积极实施工艺优化措施,在进行充分论证的基础上,优化了大圆材预热段工艺和保温段工艺,提高加热效率;将S30432钢生产由在线“两火”改为离线“两火”,锻造厂生产“第一火”,再由850轧机生产“第二火”,缓解了初轧条线加热能力不足的瓶颈问题;此外,初轧条线细化了计划烧钢,由调度室全盘统筹计划烧钢,在充分考虑不同钢种对应不同加热工艺曲线、轧线生产节奏、组距变化改尺时间等因素的基础上,做好每个班次的资源分配,保证了整条线的生产顺畅。3月份,初轧条线生产总量达到21893吨,超计划7.9%,月产量创下两年来最好水平。

解决瓶颈难题,确保重点用户产品及时交付

为解决高温调质超能力、用户后续加工变形的问题,一季度,精轧条线在技术中心指导下,开展了19Cr11MoNiNbVN调质工艺攻关,经现场多次试验印证,技术攻关取得实际效果。他们采用了连续调质技术新工艺,比旧工艺调质效率提升了120%。经用户验证,新工艺生产的产品避免了用户在加工时产生的应力变形,产品质量更加稳定。3月份,采用新工艺生产的19Cr11MoNiNbVN汽车钢已批量交付用户,调质效率的提升也给其它品种调质生产留出更多空间。为解决不锈钢调质后矫直硬度高、矫直压痕超深等问题,轧钢厂成立专项攻坚小组,经反复研讨与测试,提出解决方案,对不同规格的钢材指定矫直机,通过分工协作的方式使矫直后的不锈钢硬度稳定在165-175 HB之间,满足了技术标准要求。

优化生产工艺提升产品质量

为提高316系列钢材表面质量,连轧条线精整二车间成立了316系列钢材专项攻关小组,制定了一系列产品质量保证措施。他们参照核电品种检查标准,对316钢材表面进行细致检查,对出现问题的进行抛光处理;实施全流程软防护,使用吊带吊运,堆放钢材使用软覆盖垫铁,杜绝了磕碰划伤,产品综合成材率提升了2.16%,对316系列钢材全部组织相控阵探伤和精整复查,杜绝了316系列钢材的表面质量问题,一季度这一钢材的外事异议为零。此外,连轧条线通过雾风冷却代替水冷,保证固溶后钢材平直度;顶钢矫直代替压力矫直,入库前进行硬度及性能检验等措施,保证了重点品种的产品质量。

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